質(zhì)量改進(jìn)
杜絕故障再發(fā)生
除了嚴(yán)格的質(zhì)量控制外
這位“福爾摩斯”還主動開展質(zhì)量改進(jìn)
同事范云欽說
“他總能找到問題根源
只要有他在就沒有解決不了的問題”
一次他接到反饋
6SM2天然氣發(fā)動機有漏氣現(xiàn)象
他立即從零部件尺寸、聯(lián)接方式、裝配工藝等
6個方面入手分析故障發(fā)生原因
最終將真因鎖定在了聯(lián)接方式
扭矩控制、檢測標(biāo)準(zhǔn)三方面
隨后
他會同各部門確立了改善方案
通過優(yōu)化聯(lián)接方式、提升擰緊力矩
統(tǒng)一檢測器具與標(biāo)準(zhǔn)后
此故障再無發(fā)生
攻堅克難
突破瓶頸提產(chǎn)能
福爾摩斯總是能攻克一個又一個難題
作為一名技術(shù)骨干
“他能找問題、提建議、扛指標(biāo)、勇?lián)?zé)
為提升整線生產(chǎn)效率盡一份力”
質(zhì)保部質(zhì)量技術(shù)主管董申說
面對奧威機持續(xù)高產(chǎn)
突破產(chǎn)能瓶頸是要攻克的難點
他主動配合重機部總裝工段骨干
和裝配技術(shù)人員
對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行實時跟蹤
尋找可優(yōu)化點
最終通過4個優(yōu)化方案對44道工序進(jìn)行優(yōu)化
多舉并措提升了整線產(chǎn)能
各班產(chǎn)量提升均在10%以上
實現(xiàn)降本554萬元
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